改進(jìn)單向行程節(jié)流閥
某單位為曲軸專(zhuān)業(yè)廠家。S1-130B、S1-247兩種專(zhuān)機(jī)是加工曲軸連桿頸和主軸頸的主要生產(chǎn)設(shè)備,然而在生產(chǎn)過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)扎刀,輕則折斷工件,重則毀壞機(jī)床,不僅增加維修費(fèi)用而且影響生產(chǎn)。維修人員查出故障原因是單向行程節(jié)流閥的問(wèn)題,但經(jīng)過(guò)修理或更換新閥,都未能從根本解決問(wèn)題。
1、故障原因分析
單向行程節(jié)流的作用是刀臺(tái)在快退過(guò)程中打開(kāi),工作進(jìn)給時(shí)單向閥關(guān)閉,液流通過(guò)凸輪控制的節(jié)流口進(jìn)油,以實(shí)現(xiàn)工作進(jìn)給;節(jié)流口大小由機(jī)械控制沒(méi)問(wèn)題,因而故障只能出在單向閥的密封上。該單向閥采用鋼球圓孔形式,由于兩者屬于剛性接觸,頻繁開(kāi)關(guān)使孔口易疲勞損壞,密封性降低,引發(fā)事故;同時(shí)因油液可能有顆粒污染,易附在剛性接觸的密封面上,從而使單向閥關(guān)閉不嚴(yán),也可引發(fā)扎刀,造成事故。
2、解決方案確定
首先用錘擊鋼球修復(fù)接觸面,結(jié)果成功率很低,故障隱患未能徹底消除;后來(lái)經(jīng)仔細(xì)研究,大膽設(shè)想從改變剛性接觸方面入手,于是采用更換鋼球?yàn)槟z球、電木球的方法,然而經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)因該兩種球易磨損未能成功;最后通過(guò)改變密封孔口的材料來(lái)實(shí)驗(yàn),從銅、鋁、尼龍等軟性材料進(jìn)行分析篩選,最終選中尼龍,由于該材料具有很好的韌性和彈性,因而與鋼球接觸會(huì)有很好的密封性和較長(zhǎng)的壽命。經(jīng)過(guò)實(shí)踐證明效果良好。
3、改進(jìn)方法
將原密封孔端面,用平頂鉆切削3~4mm深,然后加一個(gè)用聚四氟乙烯車(chē)制的圓墊,注意密封孔要適度倒角。墊與閥體間要用膠封實(shí),以防泄漏。
4、效果
利用該方法我們公司先后對(duì)近30個(gè)單向行程節(jié)流閥進(jìn)行了改造,效果非常好,壽命大大延長(zhǎng)。從根本上杜絕了扎刀現(xiàn)象的發(fā)生,為公司創(chuàng)造了可觀的效益。